氯氫解決是氯堿化工生產(chǎn)制造的關(guān)鍵工藝流程,承擔(dān)將電除塵器出去的濕氯氡氣脫干除殘渣后傳至客戶。加工廠為處理氫氣溫度高、氯中含水量超標(biāo)準開展了有關(guān)改善。螺旋板換熱器是一種新式熱交換器,傳熱效好,運作可靠性高,可幾臺相互工作中。
螺旋板換熱器設(shè)備情況
90年代更新改造前,加工廠氫氣制冷壓縮機循環(huán)系統(tǒng)酸制冷設(shè)備為f=16m2的蛇管冷卻塔,用工業(yè)生產(chǎn)冷卻水。
這類冷卻塔導(dǎo)熱系數(shù)低,僅有列管式冷卻器的1/10,且容積巨大,因為使用年限較長,氫氣出入口溫度達60℃上下,氯中含水量均值達0.1%;更新改造完用f=25m2的不能插接式螺旋板換熱器替代蛇管冷卻塔,使氫氣制冷壓縮機循環(huán)系統(tǒng)酸氫氣溫度降至30℃下列,氯中含水量在0.04%下列,機器設(shè)備和管路使用期提升,解決了因鹽酸溫度高,加上鹽酸濃度值低導(dǎo)致的氯壓力機蛇管冷卻塔浸蝕比較嚴重的難題。
更新改造前機器設(shè)備管路應(yīng)用周期短,情況嚴重每星期倒用1次氯壓力機(防水堵漏),每個月?lián)Q1次氯壓力機,比較嚴重危害一切正常生產(chǎn)制造。更新改造后,氯壓力機使用時間達到5個月?lián)Q1次,確保生產(chǎn)制造的一切正常運作。
螺旋板換熱器設(shè)備存在的問題
更新改造后該設(shè)備穩(wěn)定運作長時間。1998年初不能插接式螺旋板換熱器傳熱性降低,鹽酸溫度呈持續(xù)上升發(fā)展趨勢,經(jīng)剖析搜索緣故,基本判斷為不能插接式螺旋板換熱器阻塞比較嚴重,因為加工廠工業(yè)生產(chǎn)水應(yīng)用地表水,水體較弱,細沙等殘渣多,不能插接式螺旋板換熱器空隙較小,污泥堆積后,制冷差,給生產(chǎn)制造產(chǎn)生艱難。
螺旋板換熱器解決方案
對于地表水細沙較多,加設(shè)2臺過濾器,可轉(zhuǎn)換清理,降低帶到螺旋板換熱器的細沙。
為節(jié)約資產(chǎn),將換下來的不能插接式螺旋板換熱器自身民用型應(yīng)用,具體做法為:將換下來的不能插接式螺旋板換熱器用髙壓水清洗后,用數(shù)控車床把水出入口內(nèi)孔冷軋卷直徑車平;把車好后的螺旋板換熱器加酸侵泡,隨后再用髙壓水清洗整潔;把硫酸呼吸系統(tǒng)內(nèi)孔冷軋卷用Φ10的建筑鋼筋焊住,車平后在內(nèi)孔周邊加法蘭盤,再做一個與內(nèi)孔法蘭盤同樣的法蘭盤,在中間焊一個100毫米水出入口,隨后加皮墊用地腳螺栓把緊,經(jīng)施壓試漏后,便變成可拆式螺旋板換熱器。